精改管道釋綠色動能
細挖潛力創(chuàng)精益效益
河北鑫達鋼鐵集團有限公司
原料廠
在鋼鐵生產(chǎn)的全流程中,原料處理環(huán)節(jié)的粉塵治理既是環(huán)保攻堅的重點,也是降本增效的潛在“富礦”。河北鑫達鋼鐵集團有限公司原料廠白灰車間聚焦除塵管道設(shè)計不合理、風(fēng)量浪費等痛點,以精益改善為抓手,通過一場“小投入、大見效”的管道優(yōu)化改造,不僅實現(xiàn)了現(xiàn)場環(huán)境“無可見煙塵”的蛻變,更創(chuàng)下年降本超10萬元的亮眼成績,為集團高質(zhì)量發(fā)展注入綠色動能。

直面痛點
52個吸塵點藏著的風(fēng)量難題
為徹底解決白灰車間生產(chǎn)現(xiàn)場地坑機尾、振篩下料口等5個關(guān)鍵崗位的煙塵問題,工段迅速成立精益攻關(guān)小組,通過現(xiàn)場勘查、數(shù)據(jù)監(jiān)測、全員研討,逐步摸清了問題根源:52個吸塵點中,部分管道因雜物堵塞導(dǎo)致風(fēng)量衰減,上料小車吸塵點手動閥門控制不及時造成風(fēng)量浪費,主管道跨度大、拐角多導(dǎo)致粉塵滯留堆積。三大核心問題疊加,讓原本充足的除塵風(fēng)量打了折扣,既影響環(huán)保效果,又增加了設(shè)備能耗。

精準施策
三項改造破解除塵密碼
不能盲目加大風(fēng)量,要讓每一份風(fēng)力都用在刀刃上。攻關(guān)小組確立“靶向治理、最小投入”的改造思路,針對三項關(guān)鍵問題制定專項方案,逐一破解除塵難題。
針對物料雜物堵塞管道問題,小組經(jīng)過多次實驗,最終選擇在52個吸塵點全部加裝20mm可拆卸過濾網(wǎng)——10mm濾網(wǎng)易糊堵、清理頻繁,20mm濾網(wǎng)既能有效攔截雜物,又能保證風(fēng)量通暢。同時明確每班清理制度,由三班班長輪流巡檢,確保濾網(wǎng)始終處于高效過濾狀態(tài)。改造后,雜物進入管道的情況減少95%以上,管道通風(fēng)效率顯著提升。

針對吸塵點控制不及時問題,小組將上料小車的5個手動吸塵閥門全部升級為DN350氣動閥門,并與小車運行系統(tǒng)聯(lián)動:小車放料10秒內(nèi)閥門自動開啟,運行180秒期間閥門自動關(guān)閉。這一改造徹底解決了空轉(zhuǎn)吸塵的浪費問題,僅這一項就節(jié)省了近30%的無效風(fēng)量消耗,其他吸塵點的風(fēng)力也隨之加碼。
針對管道粉塵滯留問題,技術(shù)人員在主管道10個拐角處加裝DN100清理閥門,制定“輕度堆積每周清理、嚴重堆積每班清理”的作業(yè)標準:風(fēng)量不足時,打開閥門通入高壓風(fēng),利用氣流帶走堆積粉塵;堵塞嚴重時,通過閥門進行人工清理。這一設(shè)計既避免了大規(guī)模拆改管道的高額成本,又讓管道日常維護變得簡單高效,主管道內(nèi)徑始終保持標準尺寸,風(fēng)量衰減問題迎刃而解。
效益翻倍
小改造帶來"大回報"
三項改造總投入僅1.85萬元,卻實現(xiàn)了環(huán)保效益、經(jīng)濟效益、社會效益的三重豐收。

從環(huán)保效果看,改造前的5個煙塵外溢點位全部消除,現(xiàn)場實現(xiàn)“無可見煙塵”,崗位空氣質(zhì)量顯著改善,職工勞動強度大幅降低,工段獲評公司“環(huán)保示范崗位”。
從經(jīng)濟效益看,改造后除塵器運行赫茲從45Hz降至35Hz,仍能滿足現(xiàn)場除塵需求。按每降低1Hz每小時節(jié)省3.6度電,據(jù)估算,年節(jié)省電費超13萬元,年凈創(chuàng)效超10.1萬元。
從管理效益看,小組同步制定《吸塵點檢查制度》《管道清理方法》兩項標準化文件,明確“每班巡檢、每周復(fù)盤、每月考核”的管理機制,將改造成果固化為長效制度,為后續(xù)環(huán)保設(shè)施運維提供了可復(fù)制的“鑫達經(jīng)驗”。
結(jié) 語
精改管道釋綠色動能,細挖潛力創(chuàng)精益效益。白灰車間以“小改造”撬動“大提升”,既守住了環(huán)保底線,又算好了效益細賬,生動詮釋了降本增效無需大投入,精益改善處處有空間。未來,原料廠將始終堅持“環(huán)保優(yōu)先、效益為本”的發(fā)展理念,從設(shè)備運維到工藝優(yōu)化,從現(xiàn)場管理到成本控制,不斷挖掘生產(chǎn)經(jīng)營中的“隱性價值”,讓每一項優(yōu)化都轉(zhuǎn)化為發(fā)展實效,讓綠色低碳與提質(zhì)增效雙向賦能,為鑫達高質(zhì)量發(fā)展書寫更多精彩答卷!